广一水泵丨分析在矿井积水排除中的深井潜水泵应用和优化
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一、排水设备选型
矿井恢复生产前需将矿井积水排除。原矿井zui上中段167m停产时已形成部分井巷工程,估算矿井巷道积水13775m3,其他各中段的马头门仅完成5?10m,估算竖井井筒和其余中段积水5890m3。因矿井积水大部分集中在167m中段,且施工工期要求排除井水时间控制在10天左右,按照积水深度和积水分布情况,以及井下预测的矿井涌水量,确定采用分阶段排水方案。
前期排水选用大流量小扬程泵,尽量缩短排水时间,后期排水采用高扬程小流量泵。排除167m巷道积水选用1台300QJ200-80/4型潜水泵,排除竖井井筒积水选用1台250QJ50-460/23型潜水泵。广一水泵主要性能参数如下。
300QJ200-80/4型潜水泵主要性能参数:排水量:Q=200m3/h,扬程:H=80m,效率:η=76%,转速:n=2900r/min,功率:N=75kW。
250QJ50-460/23型潜水泵主要性能参数:排水量:Q=50m3/h,扬程:H=455m,效率:η=68%,转速:n=2850r/min,功率:N=110kW。
二、排水过程中遇到的问题
300QJ200-80/4型深井潜水泵一次下放到距离井口48m处,静水位深度约42.5m,排水总高度62.6m,水泵工作正常,按预期完成167m井巷排水工作,停泵后静水位深度约45m。然后更换广一管道泵,下放250QJ50-460/23型深井潜水泵到水面下70m左右,水泵实际安装排水总高度为129.6m,计算水泵扬程为143.29m。水泵采用软启动,开泵后水泵始终处于过电流状态,启动时的瞬时zui大电流达到380A,然后在260A附近摆动,运行极不稳定,开泵不到2分钟,过载保护动作,自动切断电源。
三、原因分析
250QJ50-460/23型深井潜水泵采用离心式叶轮,空间导叶,水润滑轴承。水泵与电机的联接采用联轴器刚性联接,电动机为充油式。其工作原理是:水泵叶轮在电机带动下旋转产生离心力,使液体能量增加经泵壳的导流作用进行提水。该泵在水泵上端设有逆止阀体,防止电泵停机时,因排水管中倒流的水损坏工作部件。阀上有泄水孔,可将管路中的水缓缓放掉。
250QJ50水泵的性能曲线见图1。该系列水泵若在过低扬程下使用,流量将会增加,电动机工作电流增大,当超出电动机额定电流,并长时间运行会烧坏电机;若使用扬程过高,广一管道泵流量减小,效率降低,电泵轴向力加大,容易造成电机磨损。
250QJ50-460/23型深井潜水泵排水初期仅安装在井下115m位置,计算水泵扬程为143.29m,远远小于水泵455m的设计使用工况点,显然处于低扬程运行,水泵呈现过电流状态是显而易见的。
四、解决方案
根据淹井的实际情况,井筒积水量并不多,但井较深,若采用多段排水,还将至少增加2台不同级的深井潜水泵,势必将增加建设投资,极不合理。
若购买能适应如此工作条件的深井潜水泵,需要特殊订货,且需要广一水泵厂对泵体结构进行改造,电动机的密封结构需要特殊设计,同时还受到电缆绝缘要求的限制,设备价格将大幅增加。
依据离心式潜水泵的结构特点和工作原理,采用拆除一部分叶轮的方法为宜。按照250QJ50-460/23型潜水深井泵性能曲线,并结合矿井深度,确定先拆除11级叶轮,并用地表上的阀门控制一部分排水量。拆除叶轮后的水泵其设计运行参数为:扬程260m,流量50m3/min,功率63kW,水泵效率73%。
现场仅用3个小时就将11级叶轮拆除并重新安装完成,将水泵重新下井,一次开泵成功,水泵运行平稳,电动机过电流现象未再出现,电流稳定运行在105A。水泵初期实际运行参数为:扬程145m,流量约95m3/min,水泵运行效率低。随着水泵不断下放,扬程不断增加,水泵一直稳定运行到260m,达到广一水泵厂设计运行参数。排水到280m时,将水泵提出,重新将拆除的11级叶轮归位,zui终完成383m的排水任务。
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