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热管降温器在高炉布袋除尘系统中的应用研究 天津华能集团能源设备有限公司 (301900) 摘要:本文介绍在炼铁高炉荒煤气布袋除尘系统中,降低荒煤气温度来满足布袋除尘器的许用温度的一项技术。该技术采用热管做传热元件,并用水做降温介质,利用水的相变吸收荒煤气的热量。 关键词:热管散热器 高炉煤气 相变降温 1.前言 高炉煤气除尘净化在炼铁生产中有重要的作用,每吨生铁产出煤气约1600--2000 m3,是钢铁厂重要的二次能源。因为含尘量高必须净化,使含尘6-12g/m3除尘到10mg/m3以下才能使用。目前炼铁高炉的煤气除尘工艺分为干式和湿式两大类。高炉煤气的干法与湿法相比,不仅能合理利用煤气显热,提高煤气热效率,增加TRT发电量,而且系统基本不用水、电、从根本上解决了二次水污染及污泥处理问题。因而在国内500 m3以下高炉大多应用干法除尘工艺,自从2004年首秦1号(1200 m3)高炉干法除尘工艺成功运行后,我国大高炉开始采用该技术。 高炉干法除尘采用布袋除尘技术,分为反吹风布袋除尘和低压脉冲布袋除尘两种工艺。这两种工艺国内都有应用事例。但两种干法除尘工艺均需煤气降温。高炉正常工作时煤气进入布袋前温度150—220℃,这一温度满足布袋许用温度(布袋许用工作温度小于220℃),当高炉操作不正常时,煤气进入布袋前温度达300℃左右,特别在高炉故障时,瞬时温度高达550℃左右,远远超出了布袋所能承受的温度,造成布袋烧损,严重影响布袋除尘器的可靠运行。因此,高炉布除尘煤气降温问题亟待解决。本文通过首秦2号高炉(2000 m3)干法除尘项目的实例,介绍一种新型降温装置,它成功解决干法除尘中的煤气降温技术问题。 2.首秦2号高炉(2000 m3)布袋除尘技术 2.1干法除尘范围 干法除尘的范围是从重力除尘器出口到净煤气管网入口,包括:干法除尘工艺设备、土建结构、电气自动化检测控制等。 2.2工艺流程 来自重力除尘器的荒煤气(含尘6-10g/m3)经过总管进入多箱体低压脉冲布袋除尘过滤净化,净煤气含尘量约5 mg/m3(经实测含尘量为1-2 mg/m3),经箱体支管汇入净煤气主管输出。管网按干式煤气设计,进入高炉煤气柜前设喷水降温。 箱体列式布置,共设14个箱体,生产时可全部投入或部分使用,以完成高炉煤气全部净化。滤布积灰定时由脉冲阀启动高压气体向滤袋内喷射,使滤袋急遽膨胀、抖动而掉落。灰斗中的干灰每天定时排放,采用气力排灰输送方法各箱体的灰输送至一个大灰仓储存,每天集中由罐车装车运出。(见工艺流程图) 2.3工艺条件 (1) 高 炉 容 积:2000m3 (2) 煤 气 发 生量:400000Nm3/h (3) 煤 气 压 力:0.2—0.25MPa (4) 布袋入口煤气温度:120—220℃ (5) 荒 煤气 含尘 量:8—12g/m3 (6) 净 煤气 含尘 量:<5mg/m3 3.3降温系统 布袋除尘器工作温度要求120—220℃,瞬时允许到260℃。因此温度调节和控制十分重要。本设计在布袋除尘入口前荒煤气主管道上并联一套热管降温器。正常生产时煤气温度在规定范围内,可以直接进入布袋,当高炉生产出现温度过高时,煤气经过换热降温使布袋入口煤气温度降至200℃左右。 4.热管降温器的工作原理 热管降温器是一种气――液换热装置,它主要通过传热元件——热管将荒煤气热量传递给软水,软水由液态相变为气态,带走荒煤气的热量,从而保证进入布袋室的荒煤气控制在一定的温度范围内。 正常情况下(来自重力除尘器的高炉煤气温度低于220℃),热管降温器的各种阀门处于关闭状态,来自重力除尘的高炉煤气直接进入布袋除尘器;当通过重力除尘器后荒煤气温度大于220℃的时候,程序会自动把换热器管道上的蝶阀打开,高温煤气通过热管散热器,将煤气温度降至200℃左右,然后进入布袋除尘器进行除尘。 5.热管降温器的结构 热管降温器由热管散热器、汽包、上升管、下降管等组成。热管散热器是相变式热管降温装置的主要设备,它为直立圆筒结构,由外筒体、内筒体和热管三部分构成(首秦2号高炉两台并联)。热管径向斜置焊接在热管散热器的内筒体壁上,插入内筒体的是光管,内筒体外侧热管段镍基钎焊有纵翅片。工作时荒煤气走热管散热器外筒体与内筒体之间的夹套,软水走热管散热器内筒体里面,并和汽包自然循环,产生饱和蒸汽排向大气。 6.技术要点 6.2.1 换热效果说明 本设备采用热管散热器应用热管作传热元件具有*的传热性能;气——液换热,一侧是具有一定流速的荒煤气另一侧是软水相变为蒸汽,换热时对流换热系数为40—60W/m2.℃。260—300℃的高炉煤气经过热管散热器,温度降至200 ℃左右。同时产生0.2MPa的饱和蒸汽,排向大气。 6.2.2 应急降温效果 正常情况下,热管散热器的各种阀门处于关闭状态,来自重力除尘的高炉煤气直接进入布袋除尘器,热管降温器不工作,处于冷态。当通过重力除尘器后荒煤气温度大于220℃的时候,程序会自动把换热器管道上的蝶阀打开,高温煤气通过热管散热器。这时高温煤气与冷态设备内的低温水进行换热。换热温差大,瞬时可将550℃的煤气降至200℃左右,实现应急降温,保证布袋除尘器稳定运行。 6.2.3 设备运行及使用寿命分析 应用于该工段的换热设备在设计上需考虑三个方面的问题。一是设备冲刷问题;二是热应力造成设备损坏问题;三是积灰问题。 热管降温器(外筒体、内筒体两台并联)工作时荒煤气走热外筒体与内筒体之间的夹套,煤气通过热管降温器流速为8m/s,流速较低;煤气侧热管镍基钎焊有纵翅片,镍基合金厚度≥0.05mm,硬度HRC≥56。因此合理的解决煤气对设备的冲刷问题。 热管散热器的热管单支点焊接在内筒体壁上,其热涨冷缩变形不受约束,避免了应力破坏;外筒体与内件也没有约束点。因此热管降温器不存在热应力造成设备损坏问题。 热管具有单管作业性能,有一根热管(即使部分热管)损坏不会造成换热的煤气和水混淆,对换热的影响也不大。因此可保证设备长周期稳定运行。 7.运行费用及占地 热管降温器利用水的汽化相变吸收煤气的热量(水的汽化潜热2499KJ/Kg),运行时只需消耗少量软水。首秦2号高炉(2000m2)配套的热管降温器工作时每小时只消耗14吨的软水。没有其他消耗。 热管降温器换热效果好、体积非常小,占地也非常少。首秦2号高炉(2000m2)配套的设备占地36m2。 8.与列管式降温器的比较 列管式降温器结构是上下管板固定列管管束,煤气走列管内,靠风冷和喷水降温。其设备存在以下技术不足: (1) 管板固定管束,存在严重的热应力造成设备损坏问题。 (2) 煤气与低温的空气或低温的水换热,管内煤气达到露点。不可避免的造成管内积灰。 (3) 管外喷水降温存在两个问题:一是水喷在管壁上很容易形成水垢;二是北方冬季冰冻问题无法解决。 热管式降温器与列管式降温器的比较表
9.实际运行数据 见微机运行参数照片 10.结论 热管降温器已在首秦1号高炉(1200 m2)、2号高炉(2000 m2)等干法除尘系统中应用, 降温效果良好, 没有发生布袋因高温烧损而引起高炉荒煤气放散的现象, 提高了干法布袋除尘器的可靠性。 典型用户 |