广州石化大重整装置超低负荷生产方案成功实施
- 2013-06-04 11:43:251290
“将产氢量从50000Nm3/h降到10000Nm3/h。”这是大重整装置接到的指令。作为主要产氢装置,大重整装置从去年10月开始一直处于110%的超负荷生产工况,如今突然要改成超低负荷运行,真是一件难事。即使是在早期装置标定阶段也只尝试过60%负荷运转,当时机组运行波动的窘迫情景至今让人记忆犹新,而且当时的氢气产量也只达到20000Nm3/h。
大重整装置技术人员立即着手制定超低负荷生产方案,把可能出现的风险考虑周全,做好了*的准备。同时,为了解决装置关键机组——氢气增压机C202低负荷运行易发生喘振的问题,“智囊”主管杨伟东提出,把C5组分改进重整进料,“骗一骗”重整反应器。这样一来,重整进料的有效组分减少了,重整产氢量减少了,氢气纯度降低了,机组的喘振也可以得到有效控制,真是一个一石四鸟的好点子。但是没有现成的管线可以利用,怎么办?马上加!时间就是生命,从图纸设计到现场施工,24小时,一条管线横跨管廊,将大重整装置后路的C5轻石脑油改回预加氢进料中,打通了C5组分的循环流程。
一切准备就绪,5月1日,大重整装置开始挑战低极限。操作的难点在于,降温降量的同时,不但要确保机组平稳运行,还要保证二甲苯等关键产品依然质量合格,这就要求处理量和反应温度的匹配。大重整装置就如同在钢丝绳上跳舞一般,一点一点向低负荷靠拢,每一次调整都让人屏气凝神。130、120、100、90……“停一停,先让装置稳一稳,反应温度不要降太多,芳烃装置那边操作要跟上……”班长徐达强不停的提醒内操。经过近3天的调整,大重整装置终于平稳的将处理量降到60t/h,仅仅相当于正常生产的一半,装置产氢量下降到难以置信的10000Nm3/h,同时液化气、苯、二甲苯等效益产品全部质量合格。然而,凝重的表情并没有从大家脸上退去,盯着DCS屏幕上那些跳动的数字,又一个问题产生了:“这样的状态究竟能维持多久?”技术员反复确认、设备员紧盯现场,装置上下如临大敌,一刻也不敢松懈。
果然,考验来了。5月4日,一场瓢泼大雨让装置上下惊出一身冷汗。氢气增压机C202本来就处于临界工况,气温骤然下降,机组迅速进入了喘振区。管理人员立即下令,打开反喘振调节阀副线,停用部分空冷,所有塔和反应器提高温度,加强系统排凝。一条条指令迅速传递给现场,冒着大雨,班组职工们丝毫没有怨言,因为他们知道,核心机组趴下了,装置就趴下了,全厂就趴下了。自从那次大雨之后,班组有经验的“机佬”们每天都守在DCS前,就怕有一点风吹草动。
经过各方人员的不断努力,大重整装置已经适应了超低负荷运行,实现平稳运行,这次超低负荷运行的实现是一场战斗,显然后战斗赢了。