扬子芳烃厂优化装置 誓抓住销售黄金期
- 2013-05-17 11:37:191101
今年芳烃联合装置的高负荷运行率达到90%以上,较去年同期显著提高;高负荷伴随着高产出,尤其高纯度PX和航煤的高产出实现了与市场的“无缝对接”,一切按市场要求组织生产;产品优级品率达到100%,客户满意度100%;高质量也带来了益,实现了产销两旺,抓住了今年以来新一轮芳烃类产品涨势的难得机遇。
扬子芳烃厂对“优化运行”有备而来,年初就制定了装置优化方案,他们优化3台二甲苯塔操作,提高了OX(邻二甲苯)产量和质量;通过调整吸附和反应系统参数,对原料资源进行优化配制,将产出高纯度PX产品期间的收入率由85%提高至90%,有效地提升了装置的经济性。通过对制苯装置溶剂系统的过滤器、树脂再生和溶剂再生系统的定期清洗维护,溶剂质量得到较好维护,预计全年环丁砜溶剂少消耗10吨左右。一季度,当市场“三苯”旺销之际,扬子芳烃厂按照公司要求,精心调整重芳烃DA804塔的操作,提高了碳10芳烃的利用率,尽量减少了新鲜碳8芳烃的消耗;并通过负荷转移,加大外购混苯补入,优化反应参数的调整,持续保持了装置的高负荷运行,圆满完成了公司下达的PX(对二苯)和OX(邻二甲苯)的增产目标。扬子芳烃厂还顾全大局,为公司整体效益着想,增加歧化干气外送量;该厂为确保外送干气保质保量,想方设法稳定压缩机和汽提塔的运行,避免干气带液、影响烯烃裂解催化剂的安全运行;他们随时根据乙烯裂解需要增加干气外送量,1-4月份共外送歧化干气11329吨,为公司整体效益作贡献。
扬子芳烃厂还通过技术攻关,消除“优化运行”过程中的“拦路虎”。他们通过实施抽余液调节阀的定位器的改型,解决了频繁故障冲击吸附塔的问题;并通过实施改造增设补料流程管线,有效解决了700单元机泵频繁堵塞和加热炉炉管结垢的生产难题。今年以来,扬子芳烃厂共实施24项技术攻关,消除了加氢裂化装置原油劣质化的不利因素,解决了重整装置压缩机运行平稳的“瓶颈”,为“四高”目标的实施创造了条件。
进行一系列的装置优化和技术攻关,有效解决了各种难题,从而效益有了进一步的提高。