安庆石化新建装置完成吸附剂装填工作
- 2013-08-19 15:51:091314
原来,考虑到吸附剂FCAS-R09“怕水”的特殊“个性”,为避免突来的雨水和夜晚的露水对吸附剂造成影响,为引氢后吸附剂转剂创造条件,汽油吸附脱硫装置开工分指挥部决定冒酷暑,加班加点,连战装剂。
装剂前,安庆石化炼油三部汽油吸附脱硫装置针对吸附剂储罐D113进水的情况,对再生部分进行了反复干燥,并拆检了锥段球阀,检查了内件,以保证内部清洁干燥。他们对装剂全过程进行的监控。在装剂过程中,每向罐内填装五包吸附剂,他们就用检尺检查一次,记录检尺量下的相关数据,存档备用。同时,分段采样装填的吸附剂,样品一部分送至石科院,一部分留存,方便未来吸附剂活性不佳时,能够迅速判断原因,果断处理。经过12个小时的鏖战,该装置圆满完成了吸附剂装填工作。
此外,8月18日,安庆石化炼化一体化新建催化裂化装置,开工用的550吨平衡催化剂陆续运抵现场。催化剂质量是关系到催化装置,今后反应——再生两器的正常流化、循环,以至于整个装置的安全、运行。对催化剂颗粒的密度、粒度和湿度都有非常严格的要求,因此,安庆石化炼油三部高度重视,多管齐下,积极创造条件,主动工作,克服高温作业难度大、时间紧,任务重等不利因素。积极联系物供中心、催化剂生产厂家以及吊装作业单位,确保催化剂的运输、填装过程中的质量,以满足新装置开工的需要。